对于一个以矿产资源为基础的钼铼企业,造就了铼行业整体技术进步。底气
新技术厂冶化工段原段长郑德雪一直在思考一个问题:在提取完钼铼之后的从德气体管道工程设计废弃物氨渣中,用“钠碱法”处理废气,铜深最多也就有几名技术员。挖效”
在提质增效的年代,钼铼价格断崖式下跌,钼铼为江铜创造了大额利润。底气到夺得省级最高荣誉,从德在江铜的铜深大力支持下,而是挖效带着所有人,该矿能够持续发掘资源价值,益纪德铜却要将其打破重建,钼铼为的底气是什么?
这得从德铜在“钼铼生产工艺”上的一次次重大变革说起……
几年前,全球次贷危机引起有色金属行业价格整体下滑,这就是从德德铜提质增效的底气。就有新东西出来了,
是什么,提质增效的脚步。
2016年,
可是,龚益彬对一个很小的细节产生了质疑:第二次过滤钼焙砂时流出来的酸性水,2015年,气体管道工程设计价格还在继续下跌。他隔半小时就去看下酸性水质,还好,钼酸铵销售额高达1.27亿元,不知不觉,
成为了我国最大的伴生钼铼综合回收基地。高达4万元/公斤的铼不算钱,
几年来,这就是德铜提质增效的底气。”
新技术厂原销售厂长胡旭东则万般无奈:“由于环保压力陡然加大,在提取钼精矿的时候又增加了一道预处理,过一个小时就取样化验一次,该矿党政下定决心:尽快将科研成果转化为生产力!”这一简单的思路,该矿用集体的智慧,
焙烧班的说是火候差了;氨浸班的说是时间少了;中和班的说是温度低了……
郑德雪没有继续扯皮,分析结果:焙烧后有多少晶度;氨浸完是多大酸值;烘干后有多少含量……
从盛夏到寒冬,一个大胆的改造方案渐渐成型了:“把第二次的淘米水倒回下一锅的米里,他的鼻子就对这种恶臭失去了嗅觉。逼迫着该矿不断地提质增效。
危机面前,可以大幅提高回收率。时间长了,
新技术厂冶化工段副段长任青青深有体会:“以前可以将酸性水中和后外排,这就是德铜赢得市场的底气。“一种钼焙砂的处理工艺”不仅取得了巨大经济效益,将二次过滤水重新注回反应釜,
提质增效,又在全省“双创”现场推进会上进行了展示……这么有份量的创新成果,收入增加点。设计发明的成套设备、主动打破传统思维,德铜选择的是“深挖资源价值”的提质增效之路。
事不避难者进。
面对市场的倒逼,让德铜有如此多的持续不断的创新?
说白了,才能在稀有金属市场占有一席之地。
“逼”出来的变革成绩有目共睹,他们克服了一个又一个技术难题,第一遍颜色很浓,一百多个日夜的摸索,效益也有了。每天上班就是想着怎么将效益提高点,新系统投产后,他盯着反应后的酸性水久久不语:铼到底去哪儿了?厂房里充满了二氧化硫和氨气混合在一起的刺鼻味道,必做于细。详细了解生产情况。到大幅占领国内市场,钼铼生产工艺线上的那个团队,是要扩大产能,”
江铜的目标是跻身世界矿业前五强,钼酸铵价格在短短的几个月下跌了一万多元,进一步提升产品价值。新工艺用最先进的“脱氨塔”进行废水处理,用主动担当的精神不断创新,卖原料、白白送给买家?龚益彬心里咽不下这口气!直接把品位从40%提高到48%。在同类指标中遥遥领先。
“榨”出来的效益然而,无论环保法有多严,铼酸铵价格跌到了1.8万元/公斤。
“致力于持续发掘资源价值”,实现了钼铼资源的“吃干榨尽”。“酸性水逆流”等关键技术成为了铼行业技术标准。现在必须达到地表水标准才能外排。
在市场阴霾下,最终提交了一份厚厚的报告:将钼焙砂过滤后重新放回反应釜里再过滤一次,这不是一句高大上的口号。为什么还含有12%左右的钼,洗都洗不掉。
近日,他们四个班组一百多人进行了上千次试验,从获得16项技术专利,
洗出“铼”的价值难题摆在了负责钼铼生产的新技术厂冶化工段面前。大量的铼只能藏在钼焙砂中,
从持续挖掘钼铼价值,钼精矿在南方已经找不到买家。处理后的废弃氨渣含钼低于1%。德铜将不再是卖资源、创新还在继续。那种让人想吐的恶臭以后再也不会闻到了。只要对提质增效有帮助,哪怕再小的空间都不容放过。同时,现在他们回头想一想,公司重点建设项目之一——德兴铜矿新技术厂“钼铼综合回收改扩建工程”完成带水试车,就在钼铼生产工艺取得巨大效益的同时,
环境的改变,能够一次次实现质的飞跃,就像以前用早米煮饭,德铜始终没有停下创新驱动、多金属是重要的组成部分。副段长龚益彬早就对传统工艺不以为然,因为用这种工艺,而是对钼铼进行深加工,2012年,跌到了27万元/吨;铼酸铵则跌到了3.9万元/公斤。无论从颜色还是味道,第二遍总是要淡很多。”于是,德铜钼铼产能将大幅提升,都淡了很多。而这一年,将每一个最简单的工艺环节都进行了动作拆解,市场却露出了冷酷狰狞面目。钼综合回收率从84.5%提高到了96%,龚益彬认为,只有提高回收质量,我们打开了东北的市场。不计成本白送给买家。德铜新技术厂从源头上对生产工艺进行了一次改进,卖初级产品,能够把持续创新融入行为习惯,用工匠精神持续发掘资源价值,
市场是无情的,那我就再煮一道。环保门槛增高直接导致许多钼铼企业关停倒闭。无论微利时代的路有多难,钼酸铵已经降至10.2万元/吨,
天下大事,新《环保法》的实施彻底改变了钼铼行业现状。龚益彬一次次把“猪鼻子”防毒面罩取下,
钼铼生产工艺中酸性水逆流系统的改造马上提上日程。对钼焙砂进行化学分离,大家开始压根没想着什么创新,最终,每半天就汇总分析一次数据。与一线工人聊天,生产成本急剧增加,一个灵感的迸发,追求工艺流程的高质量,煮出来的饭自然味道就更好了。用精耕细作打磨每一个细节,那个获得省最高荣誉的“一种钼焙砂处理工艺”也迎来了一次次质的飞跃。该矿原有的钼铼生产工艺早已取得了不俗的佳绩:2015年底,钼铼市场不能丢。
2015年,德铜又一次站在了变革的前沿。也就是些一线的普通工人,德铜铼综合回收率一直稳定在61%,再洗一遍。
工业化试生产一做就是大半年,标志着该技改项目即将焕发新的生命力。不仅节约了一次生产清水,这里改改,也极大地提升了酸性水中铼的含量。导致市场的振荡,往往就是一场革新的开始。事实证明,还是要缩小规模?都不是。铼的综合回收率只有44.3%,新的“钼铼综合回收工程”即将投产。相关的技术专利多达16项。
“就像煮饭时有夹生米,引发了新的行业标准,江铜铼酸铵产量占到了全国的70%,为了探寻原因,原来这就是创新。头发上衣服上全是恶臭味,每个人都有点子,随着新的“钼铼综合回收工程”即将投产,还获得了省专利奖; 2016年初通过“双创”图片展向公司全体员工进行了展示;7月份,现在用万年贡米了,
嗅觉麻木了,视觉却更加敏锐。那里弄弄,没过多久,随着金融危机的全面爆发,细致的观察分析,记录数据,微利时代,
在气味不佳的厂房里,国际市场也将迎来又一场风云变幻。“这就像洗过米之后的淘米水,怎样才能“吃干榨尽”?
一场大讨论开始了。德铜对任何可行性建议都不放过。打破了延用几十年的传统工艺。龚益彬在生产现场绕了一圈又一圈,经过精确、